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艾利特机器人常见故障及处理方法
发布时间:2019-11-15        浏览次数:766        返回列表
 
Realtime Error 的处理


     艾利特机器人在运行过程中发生异常停机,查看示教器报警代码为252,指示灯间隔性闪烁 6 次,初步判断为 Realtime Error,此类故障报警可能由伺服马达损坏、减速器损坏、机器人控制器 损坏、 Encoder Cable 损坏或伺服放大器损坏等原因造成的,在 故障分析和处理过程中需要对上述原因逐一进行排查。伺服马达和减速器的更换作业过程为:首先确认马达和减 速器的型号,然后拆卸损坏的马达和减速器,安装新的马达,其次进行 HWDEF 文件设置,然后进行 ABS 原点恢复操作,再确 认机器人的运行状态和原始Mark 的位置,*后运用3000SPWin软件进行马达更换操作设置。

艾利特机器人

 升降气缸故障处理

      艾利特机器人在升降运行时噪声较大,拆开机壳查看,发现升降气缸杆磨损严重,升降气缸更换作业过程为: 首先确认气缸型号准备新气缸,然后关闭压缩空气并释放残余压力,其次拆除损坏气缸,更换新气缸并进行位置调整如图3 所 示,然后接通压缩空气查看有无泄漏点,*后恢复正常生产,观 察机器人的运行状态,无异常后确认故障排除。

真空报警处理

     艾利特机器人在正常生产过程中,真空吸附出现报警停机,查看 真空表的显示数值为28kPa( 真空压力标准数值为70kPa) ,此 类故障可能由真空吸盘损坏、电磁阀损坏、气管磨损泄漏或者 快插接头损坏等原因造成的,在故障处理过程中需要对上诉原 因逐一进行排查,首先擦拭真空吸盘,确认是否损坏,然后检查 电磁阀,确认电磁阀通断是否正常,确认24V 供电是否正常,其 次检查所有气管,特别是气管与其他零件有接触的部分,确认 气管是否破损,然后检查各处的快插接头,确认是否有松动或 者损坏。排查完毕后,更换损坏零件,确认真空表显示数值是 否在正常范围内,*后恢复正常生产,观察机器人的运行状态, 无异常后确认故障排除。

ABS 原点恢复

      对艾利特机器人进行马达更换作业后,需要进行 ABS 原点恢复操 作,也叫 ENC 原点恢复。ABS 原点恢复操作包括如下两种 方式: **种是在示教器上操作完成,首先使用 ENC Cable 链接 机器人控制器,然后将示教器上的钥匙开关转到Local Mode,如 果示教器有错误信息提示,按 Error Reset 按钮清除提示信息, 其次打开 Manipulator Power,然后按 ABS Homing 键,按照示教器上的提示依次寻找每个轴的原点,*后关闭控 制器,重新启动后,即可恢复。 第二种是在计算机上操作完成,首先将示教器上的钥匙开 关转到 Remote Mode,然后用 ADS cable 连接计算机和机器人控 制器,其次启动3000SPWin 软件,然后使用User 模式,选择User Maintenance,再选择 ABS Homing,按照提示依次进行操作,*后 关闭控制器,重新启动后,即可恢复。


X 轴滑轨更换

      艾利特机器人在正常生产过程中,X 轴运行时噪声大,拆开机壳 查看,发现滑轨磨损严重,如图 4 所示。滑轨更换作业过程为: 首先进行 Mark 制作和程序备份,并记录相关数据信息,然后将 机器人推至远端关闭电源,拆除机壳并清扫干净,其次确定滑 轨的安装基准面,将安装基准面对侧已磨损的滑轨拆除,使用校正器将新滑轨和基座固定,然后拆除 安装基准面侧的旧滑轨,铺设新滑轨,要求平行度≤ ± 0. 05mm,再拆除马达驱动部件,用千斤顶将机器人的上本体顶起,拆除旧 滑块,并安装新滑块,恢复马达驱动部件和机壳,安装完成后进 行现场清洁。启动机器人,进行 ABS 原点恢复操作,确认机器 人手臂在各个物料窗口的位置,对比原始 Mark 进行微调。* 后恢复正常生产,观察机器人的运行状态,无异常后确认作业 完成。


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